硝化菌受沖擊崩潰的原因及恢復(fù)方法
【合肥純水設(shè)備行業(yè)新聞】
化工廢水,因硝化池更換曝氣器和過年放假水溫過低造成氨氮去除率大幅降低,年后進(jìn)水氨氮過高又造成沖擊,現(xiàn)在氨氮幾乎沒有去除率,停止進(jìn)水一周只投加少量葡萄糖沒有什么改善,求各位老師指點(diǎn)一二。缺氧150方,好氧池450方,現(xiàn)在每天投加50公斤葡萄糖,二沉池氨氮接近三百,COD四百,溶解氧5以上,只開的內(nèi)回流,葡萄糖加到缺氧池,內(nèi)回流15方每小時(shí)。
硝化系統(tǒng)出問題,碳源投加應(yīng)該停止才對,硝化的建立需要為其創(chuàng)造低(無)碳源環(huán)境!硝化系統(tǒng)的負(fù)荷沖擊最常見的碳源(COD沖擊,氨氮沖擊很少見,主要罕見于高氨氮廢水,并且前面有預(yù)處理(例如吹脫、汽提等)而且預(yù)處置出問題的情況下,不過筆者兩種沖擊都遇到結(jié)合之前的經(jīng)驗(yàn),總結(jié)一下這兩種沖擊的解體過程、原因及恢復(fù)措施!
一、負(fù)荷沖擊導(dǎo)致硝化崩潰的過程及原因
1COD沖擊
對于COD碳源)沖擊,并不是因?yàn)樘荚磳ο趸亩竞ψ饔?,而是通過競爭使硝化崩潰的具體過程及原因如下:
正常運(yùn)行的脫氮系統(tǒng)中,進(jìn)水?dāng)y帶過量的COD罕見于偷排)或者投加過量的碳源,過多的COD碳源)反硝化池中沒有被反硝化菌代謝掉,隨即進(jìn)入曝氣池池,對于兼性厭氧菌的反硝化菌來說,優(yōu)先利用氧氣進(jìn)行異養(yǎng)代謝的曝氣池中異養(yǎng)的反硝化菌利用碳源及硝化的底物氨氮進(jìn)行代謝及繁殖,大大擠壓了自養(yǎng)的硝化菌的生存空間,使硝化菌得不到底物或者成為不了優(yōu)勢菌,從而使硝化系統(tǒng)崩潰!
2氨氮沖擊
對于氨氮的沖擊,主要是游離氨(分子態(tài)的氨,化學(xué)式:NH3用FA 表示)對硝化菌的抑制作用,從而使硝化系統(tǒng)崩潰的具體過程及原因如下:
氨氮沖擊一般發(fā)生在高氨氮廢水中,正常的脫氮系統(tǒng)中,雖然進(jìn)水的氨氮濃度高,但是因?yàn)橄趸拇x及回流的稀釋下,系統(tǒng)內(nèi)氨氮濃度并不高,進(jìn)水如果短時(shí)間攜帶幾倍氨氮進(jìn)入到系統(tǒng),使系統(tǒng)中的氨氮(NH4?含量急劇升高,根據(jù)氨水的可逆的電離公式NH3+H2O?NH4?+OH?水中氨氮(NH4?濃度越高,游離氨(FA 濃度也越高,游離氨(FA 對硝化細(xì)菌有抑制性,從而導(dǎo)致硝化系統(tǒng)的解體。
游離氨(FA 對硝化菌的抑制機(jī)理目前還沒有明確,主要是兩個(gè)觀點(diǎn),一個(gè)是對硝化菌代謝過程中酶的抑制,第二個(gè)是對硝化菌代謝過程中ATP發(fā)生的抑制。
二、負(fù)荷沖擊導(dǎo)致的硝化解體恢復(fù)措施
COD沖擊很常見,市政污水處置廠基本上都能遇到過,氨氮沖擊很少見,主要是有預(yù)處理的高氨氮廢水,很不幸的筆者都有過經(jīng)歷,負(fù)荷沖擊的恢復(fù)措施主要是切斷+補(bǔ)充!
切斷就是停止進(jìn)水、停止碳源的投加及停止剩余污泥的排放,進(jìn)行悶曝;補(bǔ)充是投加同類型的污泥(有硝化系統(tǒng)的污水廠的污泥就行)或者硝化菌種。這里的停止碳源的投加是為硝化的建立發(fā)明低(無)碳源環(huán)境,如果不停止投加碳源原因參照COD沖擊,異養(yǎng)菌永遠(yuǎn)是優(yōu)勢菌,硝化將無法建立!
切斷和補(bǔ)充最好要同時(shí)進(jìn)行,因?yàn)槿绻磺袛鄾_擊后污泥絮凝很差,不切斷污泥(菌種)會流失,硝化菌無法富集,如果切斷后不補(bǔ)充,硝化菌富集的時(shí)間跨度太大,這個(gè)是污水處置企業(yè)無法接受的
氨氮沖擊的情況,因?yàn)橄到y(tǒng)內(nèi)的氨氮濃度過高,硝化逐步建立的時(shí)候消耗的堿度特別多,所以,一定要留意PH變化,及時(shí)補(bǔ)充堿度,但是前期PH控制也不應(yīng)過高,過高的PH會使電離公式NH3+H2O?NH4?+OH?向左偏移,游離氨會升高,對硝化菌有抑制性,所以氨氮沖擊的前期PH控制在中性7左右最佳!
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